氯化離析弱磁選進(jìn)行提鐵降磷的研究
隨著離析時(shí)間的延長(zhǎng),精礦鐵品位和鐵回收率呈先升高后降低的趨勢(shì),磷含量呈先降低后升高的趨勢(shì),但這些指標(biāo)的變化程度都比較小。綜合考慮,確定離析時(shí)間為45min,此時(shí)精礦鐵品位為76.06%,磷含量為0.217%,鐵回收率為83.11%。在其他條件一定的情況下,離析時(shí)間越長(zhǎng),離析反應(yīng)進(jìn)行得越徹底,但同時(shí)也會(huì)因其他元素有更多的機(jī)會(huì)參與反應(yīng)而影響鐵精礦指標(biāo);反之,離析時(shí)間過短,有效的正反應(yīng)不能徹底完成,也會(huì)影響鐵精礦指標(biāo)。在還原劑焦炭用量為10%,氯化劑L4用量為15%,離析溫度為1000℃,弱磁選磁感應(yīng)強(qiáng)度為0.12T,球磨細(xì)度為-0.074mm占85.38%的條件下。
在還原劑焦炭用量為10%,氯化劑L4用量為15%,離析溫度為1000℃,離析時(shí)間為45min,球磨細(xì)度為-0.074mm占85.38%的條件下,按圖1流程進(jìn)行弱磁選磁感應(yīng)強(qiáng)度試驗(yàn),隨著弱磁選磁感應(yīng)強(qiáng)度的提高,精礦鐵品位逐漸下降,鐵回收率和磷含量逐漸上升。兼顧各項(xiàng)指標(biāo),選擇弱磁選磁感應(yīng)強(qiáng)度為0.16T。在還原劑焦炭用量為10%,氯化劑L4用量為15%,顎式破碎機(jī)廠家離析溫度為1000℃,離析時(shí)間為45min,弱磁選磁感應(yīng)強(qiáng)度為0.16T的條件下。隨著球磨細(xì)度的提高,精礦鐵品位逐漸上升,磷含量逐漸下降,鐵回收率先上升后下降。兼顧精礦指標(biāo)和磨礦成本,選擇球磨細(xì)度為-0.074mm占85.38%。
通過以上試驗(yàn),確定的全流程綜合條件為焦炭用量10%,氯化劑L4用量15%,離析溫度1000℃,離析時(shí)間45min,球磨細(xì)度-0.074mm占85.38%,弱磁選磁感應(yīng)強(qiáng)度0.16T。1500×2100破碎機(jī)按此綜合條件進(jìn)行全流程重復(fù)試驗(yàn),采用所確定的工藝條件對(duì)試驗(yàn)礦樣進(jìn)行氯化離析-弱磁選處理,可以取得良好的提鐵降磷效果,鐵精礦產(chǎn)率(對(duì)離析產(chǎn)物)為50.88%~52.00%,鐵品位為75.33%~76.44%,磷含量為0.215%~0.218%,SiO2含量為5.44%~6.01%,鐵回收率(對(duì)離析產(chǎn)物)為83.63%~85.66%。